浙江不锈钢光亮退火管知识
实施加工方案
3.1根据确定的加工方案,初步编制工艺流程下料→闸压直角材→拉弯→固溶热处理→成形下陷→去余量→手工敲修按初步拟定的工艺流程试加工两件盘管:将盘管在电炉中固溶热处理加热后用成形模成形下陷,发现盘管拉弯时已成形的R角移位,使得弯边的高度比图纸小,而且下陷尺寸不到位。经分析:R角移位是因为拉弯后因盘管回弹,弧度不到位,无法与成形模贴胎所致;下陷尺寸不到位是因为成形模是整体成形,下陷处压力不足使得成形的下陷深度不够。因此,针对以上两点采取如下措施并调整工艺流程:(1)拉弯并进行固溶热处理工序,消除盘管的内应力,然后对盘管修正收边至符合成形模型面的弧度。(2)在成形模上校正盘管弧面。(3)新增两套局部下陷模,单独成形盘管下陷。(4)新增一套凸模胎,与敲修模相配用于修整盘管型面。
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研究发现,一般不锈钢盘管固溶处理得到的是低强度材料,采用冷加工的方法提高奥氏体不锈钢盘管的强度则会伴随的马氏体相变,氮元素的加入能有效的解块这些问题。氮与其他任何溶质相比,可以产生最大的晶格膨胀,氮原子与位错之间的静电吸引力,短程有序,促进了平面滑移,平面滑移提高了低周疲劳及蠕变的抗力。低温条件下含氮奥氏体不锈钢盘管具有温度的堆垛层错能随温度下降及自由电子较高的原因,使得低温下含氮不锈钢盘管强度极高。氮奥氏体中晶界强化影响大,单一晶体内临界切分应力随氮含量的提高而提高,多晶奥氏体钢中,增加低能边界,织构明显发展,强度提高。在高氮不锈钢盘管中由于氮元素的加入使得不锈钢盘管的强度得到了明显的提高,是传统不锈钢盘管的2-4倍。对于高氮钢来说其强化机制主要有固溶强化、细晶强化、应变强化。氮原子在不锈钢盘管中会引起强烈的晶格畸变,其固溶强化作用强于碳,另外研究结果表明氮固溶强化增加的强度值与氮原子引发的晶格畸变呈现线性关系。
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2.1.1拉弯成形。拉弯成形是将轧压成形后的直型材在拉弯模上进行弯曲,弯曲的同时在盘管的a、b两面施加均匀的轴向拉力,使材料截面内的应力分布都变为拉应力,夹钳与拉弯模的相对移动迫使盘管贴胎虽然经验分析告诉我们“拉弯成形”卸载后盘管的回弹较大(如图2),必须对拉弯模进行反复修正回弹量,反复试验拉弯,直至加工出合格盘管。而且生产准备周期过长,约两个月,拉弯模的制造成本也较大,约20000元。但针对此类盘管的形状、尺寸(细长比较大),采用“拉弯成形”是可行的。可是因盘管的下陷无法成形。所以,针对此盘管,拉弯成形只能作为整个成形的一道工序。
2.1.2拉弯+固溶热处理+成形下陷+手工敲修的复合成形。从以上各个方案中我们可以得出这样的结论:针对盘管的特殊性和尺寸特点,每个方案都有不同程度的缺陷,如:质量低、生产周期长、工装成本费用大、设备能力等,但每个方案都有可取之处,将一些方案中的可取之处重新进行组合,充分利用厂的现有生产条件和设备能力,并加以改善,形成一种新的加工方案。